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Industry Pain Points

行业痛点

SYSTEMOVERVIEW

系统概述

亿镨LNG加气站脱水系统通过“深冷聚结-低温吸附-纳米膜精脱”技术链,实现:
· 保证无冰堵:保障-162℃工况稳定运行。
·能耗革命:冷能回收使系统净能耗降低至传统方案的1/10。
·超长寿命:核心部件设计寿命10年,是行业平均的3倍。

Solution approach

亿镨LNG加气站脱水解决方案

模块
技术亮点
性能参数
深冷聚结器
铝合金翅片管+玻璃纤维聚结层
液滴去除率≥99.5%,压损≤0.003MPa
低温吸附塔
真空绝热设计,耐-196℃
露点-80℃,吸附剂寿命≥5年
纳米膜组件
氧化锆陶瓷膜,抗冻胀设计
水分子截留率≥99.9%
BOG处理系统
集成冷箱回收液化冷能
BOG脱水能耗≤0.02kWh/Nm³
智能控制
露点激光传感器+AI动态调节
控制精度±0.5℃

适用场景:
• LNG加注站前置脱水
• LNG液化厂预处理
• 浮式储存气化装置(FSRU)

Technical Principles

技术原理

亿镨三级深度脱水工艺:
1、前置高效分离(一级)
轴向超重力分离器在0.5秒内去除95%游离水,处理量达3000Nm³/h。
2、智能冷凝(二级)
变频制冷机组根据气量自动调节,将气体从40℃冷却至3℃,露点降至-15℃。
3、复合吸附(三级)
疏水分子筛(3A-CNG专利型号)在20MPa高压下深度脱水,露点稳定在-60℃(水分≤1mg/m³)。
4、能量回收
利用压缩机余热再生吸附剂,能耗降低60%。

COREADVANTAGE

核心优势

按需定制

Customized on demand

满足特殊工况

专业非标定制

低成本

Low cost

循环再生工艺

大大降低使用成本

稳定性好

High stability

双塔结构,压力波动小

噪音低,连续供气

全自动操作

Fully automatic operation

操作便利减少人工

提升效率

安全性高

High safety

预设多级安全保护措施

自动报警

故障率低

Low failure rate

1万小时后仍保持低故障率

耐用性几乎无需维护

TECHNICALSTRENGTH

技术实力

领先的吸附脱水技术

采用高性能分子筛吸附剂,具备高吸水容量、抗酸性气体(H₂S/CO₂)腐蚀能力,确保露点≤-70℃的深度脱水效果。

独创热氮气再生工艺,相比传统电加热再生能耗降低30%,并集成余热回收系统,显著提升能效。

模块化与定制化设计能力

核心设备采用模块化预制,支持快速部署(安装周期缩短50%),适应海上平台、陆上气田、LNG预处理等多样化场景。

可根据客户需求定制单塔、双塔或多塔并联系统,处理量覆盖1万~100万Nm³/d,灵活匹配不同规模气田。

智能化控制与远程运维

搭载PLC+IoT智能控制系统,实时监控压力、温度、露点等关键参数,支持故障预警与自动调节。

通过云端大数据分析,优化吸附-再生周期,延长分子筛寿命,降低运维成本10%-15%。

节能环保技术

再生尾气零排放设计,符合欧盟CE、美国EPA等环保标准。

能耗较传统三甘醇(TEG)脱水系统降低25%-40%,助力客户实现碳减排目标。

长周期运行可靠性

分子筛采用抗粉化涂层技术,使用寿命达5年以上,减少更换频率。

关键部件(如阀门、仪表)选用国际一线品牌(如西门子、艾默生),MTBF(平均无故障时间)超10万小时。

强大的研发与工程经验

拥有19+项脱水技术专利和软件著作,研发团队由博士领衔,与大学院校深度合作。

全球1000+成功案例,覆盖中东高含硫气田、北极低温环境等极端工况。

Product Advantage Comparison

产品优势对比

指标
亿镨系统
TEG脱水
分子筛吸附
竞品吸附系统
露点
-80℃(常态)
不适用(低温苯析出)
-40℃(低温失效)
-60℃(膜易冻堵)
能耗
0.03kWh/Nm³(含冷能回收)
0.15kWh/Nm³
0.12kWh/Nm³
0.1kWh/Nm³
维护成本
<0.01元/Nm³(5年寿命)
0.12元/Nm³(TEG+更换)
0.08元/Nm³(年换2次)
0.2元/Nm³(膜更换)
温度适应性
-196℃~+50℃
仅>-20℃
仅>-30℃
-100℃~+80℃
环保性
零药剂、零排放
苯系物污染风险
分子筛废料处理难
膜污染后不可再生

Typical Case

典型案例

项目名称:华东某LNG加注站
工况:
处理量:50吨/天,进口气-145℃
水质:含水饱和,CO₂ 200ppm
脱水效果:
露点从饱和态降至-85℃
加气机冰堵故障归零
经济效益:
年减少停机损失120万元
冷能回收年省电费25万元